这是江铜(德兴)铸造公司从未做过的球墨铸铁产品。
面对一份来自全球最大工程设计企业——澳大利亚沃利帕森公司的一份球墨铸铁产品大订单,铸件副厂长舒治平没法淡定下来。
2015年,铸造行业市场低迷,开拓市场势在必行。但接下这样一份大规模高要求的订单,又面临太多挑战。
订单合同约定的610件渣模,交货期仅为3个月,留给铸造公司进行工艺摸索的时间并不多。
如此短的时间内,开发并完善一个新的工艺技术,几乎是一项不可能完成的任务。
“以业务换技术”,铸造公司想到了一个快速解决问题的办法。
他们通过材料供应商的渠道,获得了成熟的球墨铸铁产品木模工艺和钢水球化操作工序,这一思路也趟出了铸造公司快速对接市场的新路子。
同时,铸件厂开辟出球墨铸铁的“绿色通道”,该产品在试制生产时,优先于其它铸件产品的生产。“绿色通道”加快了该产品的试制进度,使员工能迅速掌握球墨铸铁生产工艺,从而缩短产品生产周期。
铸件副厂长舒治平说:“我在车间待了20多年,从没批量生产过球墨铸铁,钢水的球化本就是个技术难点,高球化等级更是一块硬骨头,虽然有供应商提供工艺,但要消化技术还是要不断查资料、不断沟通,再结合车间的生产条件,确定具体的生产工艺。”
万事开头难。开好了头,路就不难走,产品很快初具雏形。但试制初期,几十件渣模底部凹槽出现类似气孔的缺陷。
是工艺缺陷,操作失误,还是材料问题?百思不得其解,只好从头排查。
车间从铁水质量着手摸底,又对树脂固化剂加入量和加入时间进行了分析,还对造型工艺进行了排查,最终也没有发现问题。
“底箱部位,并不影响安装使用,为什么不填高呢?” 工艺师老涂出了个主意。
“好思路!”
经过与沃利帕森公司在国内代理商江西瑞林公司进行沟通,铸件厂将木模凹槽部位全部贴上了厚达3mm的木板。气孔问题迎刃而解。
气孔问题解决了,又一个拦路虎挡在面前——球化等级不达标。
球化操作时,1.8吨的钢包对着直径70毫米的管子,浇注直线距离1米以上,没有专业水准,可不是那么轻而易举的事情。
生产之初,球墨铸铁的熔炼浇注难点是时间控制。球化水平是随着时间的延长而逐步衰退的,总时长必须控制在12分钟之内。除掉钢水冷却时间,实际上每箱浇注时间不足30秒。
因此,浇注只能一次性完成,不能中途停歇。
确定了浇注温度,摸索出了钢的温度和产品成分,制定了炉料配比,铸件厂编制了《球墨铸铁炉前操作规程》。针对渣模表面质量的要求,又对造型涂料的涂刷进行了严格规范,最终形成了《渣模造型操作要点》。
一波未平,一波又起。渣模进入批量生产时,表面气孔现场再次出现。“从工艺源头找原因,时间必须快。”
铸造工艺涉及的面太广,表面气孔产生的原因是天气潮湿导致,还是树脂固化剂超标,或是钢水和涂料发生化学反应?车间反复推敲生产细节,追索问题根源。
距离交货期越来越近,问题需要立马解决。
“石墨涂料有问题?”技术员小陈心细,他分析说,“这两周我跟踪生产现场,工艺数据都在可控范围,唯独涂料是新进的批次,对比验证吧?”
涂料质量决定了产品的好坏。次日渣模开箱,验证了他的猜测。铸造公司立马联系供应商,赶在国庆之前进行换货补货。
一波三折。产品出来了,但最后的环节让全体制作人员刚刚松下来的一口气,又提了起来。
瑞林公司要求渣模表面粗糙度达到50微米,所有生产出来的渣模需要抛光处理,并将由他们派出的检验员来总体检验!
但按照常规抛光进度,操作工一天只能完成8件,按照这一进度,必须加班加点。
然而,连续性高强度的作业,带来一系难困难。先是衬板断裂,衬板更换好了,轴承又罢工了,轴承换好没几天,抛头总成又坏了……按下葫芦起了瓢,一时间,维修人员忙得团团转。
也就是在这种生产状态下,2015年12月27日, 610块渣模悉数完工。
2016年2月,用户代表完成了全部产品的验收。
2017年2 月,产品使用一年后用户反馈:满意。
回顾出口渣模开发生产的200多个日日夜夜,江铜(德兴)铸造公司40多名参战人员感触良多:虽然只有150万元外销产值的获得,但在铸造市场中,铸造公司用行动验证了自身的实力和走出去的可能性,也许,迈向更为广阔的市场,路途并不遥远……